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青海油田天然气措施全方位升级增“气力”

  青海油田强化天然气措施管理,提升天然气保供能力,截至2024年底,天然气年措施增气11.48亿立方米,有效率达90.9%,同比提升4.4个百分点。

  2024年,青海油田天然气开发直面产建规模压缩、成本控降、商品率提升、设备故障等严峻挑战,实施措施管理、工艺技术、措施效益等全方位提档升级,圆满完成了年度各项生产经营计划指标,有力支撑了甘青藏三省区天然气供应,全力以赴保障雪域高原能源安全。

  针对主力气区出水出砂加剧等不利因素,青海油田对天然气措施管理实施提档升级,有效控制递减。2024年,油田建立预算管控、措施双重机制,实施“三优、三控”调整,措施有效率稳步上升,自然递减率同比降低0.9个百分点,综合递减率同比降低1.4个百分点。 涩北气田围绕“调结构、提效率、降成本、细维护”,优化措施结构,强化措施库建设,实施措施、维护作业11.1万井次,有效率90.1%,同比提升5.4个百分点,综合递减率同比降低0.8个百分点。

  面对措施增产与成本控制的双重压力,青海油田加大工艺技术升级,破解气田开发的瓶颈难题。2024年,气区完善低温携砂液配方,实施冬季不停工,提高防砂井生产周期73天;开展冲砂试验新式钻头,成功率提升至81%;酸化作业推广差异化溶蚀酸和聚能酸化,有效率提升8.6个百分点;试验单井循环气举66井次,单井费用下降0.5万元;涩北气田开展风光一体泡排、氮气气举气代油、单井循环增压气举、自消泡等新试验,推广地层水胍胶复配压裂防砂,单井降低费用5.9万元,有效率提升6.4个百分点。

  深入查找措施效益的“潜力点”和“出血点”,青海油田实施措施效益升级管控,有效提升投入产出比。气田加快防砂节奏,防砂作业优化砂量、携砂液,单井费用降低20万元;推行智能排采管控平台,动态优化参数,方气措施成本同比控降18%,投入产出比超1:3。(通讯员 焦玉娟 程鑫)